浅谈项目施工现场的成本控制

所属栏目:项目管理论文 发布日期:2011-06-16 08:35 热度:

  摘要:项目施工现场成本控制是指在项目施工过程中,为达到项目的目标,运用必要的技术和管理手段对物化劳动和活劳动消耗进行的计划、组织、指挥、协调和监督的一个系统工程。施工企业项目成本控制是企业增加利润、扩大积累的最主要途径,是工程项目管理的关键。
  关键词:项目施工替代方案成本控制管理
  积极进行管理和技术创新,以此依托,不断优化现场施工组织设计,采用新技术、新工艺、新材料等有效途径,改善现场管理,促进工作效率,提高工程质量,降低生产成本。这里以笔者几年前在项目施工中的一个替代方案,达到确保工程质量,降低生产成本,实现项目盈利的目的。
  根据地质资料和施工图纸的熟悉,及我公司过去的施工经验,对该工程的桩基提出如下代替方案:
  一、减少夯扩桩打入粘土层⑥3的深度由设计要求>5.5m改为>2.5m。
  根据单桩承载力的为500KN,地质资料提供亚粘土层⑥3极限摩阻力为50Kpa,桩端极限承载力为2200~4000Kpa,现取2200KPa进行计算,安全系数取K=2.0
  桩周面积(400)P=3.1416×0.4×1=1.26m2
  桩端承载面积(700)S=3.1416×(0.7/2)2=0.385m2
  因此500KN=(1.26×50×Li+2200×0.385)/2
  所以Li=(1000-874)/63=2.43m取≥2.5m
  替代理由:
  (1)根据计算夯扩桩打入亚粘土层,⑥3≥2.5m可满足要求。
  (2)根据JGJ3-91钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程第6.5.8条及6.6.1条要求扩头底进入粘土层和砂类土:hp≥1.5m的规定,亦符合要求。
  在回填土打入沉管,实际对土壤有挤密作用,同时在灌注桩的抽管过程时采用满拔密击,不断局部复打中进行浇注砼桩身与孔壁土壤完全密实,也起到一定摩阻力作用,有利于桩基的承载力。
  (3)根据我公司过去施工经验,也施工过类似进入亚粘土深度的沉桩,经承载试验完全达到要求。
  经济效果:夯扩桩原设计打入亚粘土层为5.5m,现经计算可改为打入2.5m的深度。每根夯扩桩可减少3m桩身共450根,故可节约夯扩桩桩身砼量为:
  3.1416×(0.2)2×3×450=169.65m3。
  按夯扩桩综合单价(本投标预算综合价,包括钢筋在内)为839.64元/m3可节省直接费169.65×839.64=142445万元。
  二、桩钢筋笼纵向配筋的替代
  据了解,车间桩基由风载引起的抗拔力仅对(A)列轴的全部桩基产生作用,其钢筋笼,必须通长设置,且纵向钢筋不变外,其余轴线(即:B、C、D、E、列)的桩基只承受轴向压力,因此提出如下替代方案:
  1、原设计B、C列夯扩桩钢筋笼为通长设置,可改为钢筋笼只配置进入持力层1.5m。
  2、B、C、D、E列夯扩桩钢筋笼不必像A例配置6Ф18只需按构造要求配筋
  理由:
  (1)按设计规定要求,只有承受抗拔要求的桩基才设置通长钢筋笼,其余轴线桩基都只承受轴向压力,故纵向钢筋只需按设计规范规定要求设置持力层下1.5m即可。
  (2)B、C、D、E列桩基受轴向压力,配筋不需计算,只需按建筑地基基础设计规范(GB50007_2002)第8.5.2条第6项规定,桩的主筋最小配筋率构造要求不宜小于0.2%~0.65%的规定。
  纵向配筋计算:
  砼截面积为S=πr2=3.1416×(20)2=1256.64cm2
  钢筋用6Ф12钢筋截面积F=6×1.131=6.786cm2
  配筋率P=F/S=6.786/1256.64=0.0054=0.54%(满足0.2%~0.65%的要求)
  因此,B、C、D、E列夯扩桩桩基钢筋笼纵向配筋设6Ф12满足要求,即将B、C、D、E列桩基纵向配筋由6Ф18改为6Ф12。
  经济效果:钢筋笼长度因替代方案已减少3m长度,经济效果已考虑砼及钢筋的综合价。其钢筋长度不重复计算经济效果,因此桩长按14m-3m=11m考虑钢筋替代方案的节约量。。
  (3)B、C列原设计为通长钢筋,现改为进入持力层≥1.5m,但第一方案已改为入持力层≥2.5m,因此每桩节约1m钢筋笼,共162根桩,故节约钢筋量为
  (6×1.998-6×0.888)×1×162=1079Kg。
  (4)B、C、D、E列共375根桩全部由6Ф18改为6Ф12,箍筋加固筋不变,钢筋笼扣除第一替代方案减少3m平均桩长为11m。
  (11-2.5)+1.5=10m(钢筋笼长度)
  节省钢筋(6×1.998-6×0.888)×10×375=24975Kg
  合计节约钢筋1079+24975=26054Kg=26.05t
  钢筋按当时市场价计算可节省26.05×2730=71117元
  三、人工挖孔桩的替代方案:
  将(A)列人工挖孔桩14根桩底可提高座落于⑦2强风化(原设计要求达到中风化岩层上)岩层上,而减少桩身长度,节约桩基混凝土量。
  B、C轴Φ1600人工挖孔桩,建议改为Φ1100。
  理由:
  (1)根据设计图纸要求人工挖孔桩桩端持力层为⑧2中风化花岗岩,根据地质资料,(A)列人工挖孔桩如要挖至⑧2中风化花岗岩层,必须挖除厚度2.4~7.5m不等的⑦2强风化层,我们认为(A)轴14根人工挖孔桩可座落在⑦2强风化岩上嵌入500mm以上即可,完全可满足要求。
  最大承载力按(A)列上部最大荷载为4×500Kg=2000KN
  Φ1100mm人工挖孔桩底面积为S=πr2=3.1416×0.552=0.95m2
  安全系数取2,桩端承载力为:
  (0.95×4500)/2=3137KN>2000KN地基满足承载力的要求。
  (2)B、C列人工挖孔桩,上部荷载最大为5×500KN=2500KN,都座落在⑧2中风化层上,改为Φ1100后,地基承载能力为:(0.95×12000)/2=5700KN>2500KN。
  从上柱构造要求亦能满足要求(见大样图),因此B、C列Φ1600人工挖孔桩可改为Φ1100人工挖孔桩,(D列仍为Φ1600人工挖孔桩)。
  1.jpg
  (3)人工挖孔桩为防止侧向位移,除南北轴线有基础梁JL4拉固外,可在东西向在承台1500mm高度范围内的回填土方严格要求达到压实系数λc>0.96,同时在施工地坪混凝土时将承台连成一体,防止侧向位移。
  经济效果:
  (1)A列Φ1100人工挖孔桩桩端提高到⑦2强风化层上嵌入500mm。
  经查阅地质资料,此⑦2强风化层厚度2.4~7.5m,经逐根桩计算平均可减少5.08m/根(最短桩长仍达7.5m以上)
  因此可节约桩长:14(根)×5.08=71.12m
  节约人工挖孔桩钢筋混凝土量为:3.1416×(0.55)2×71.12=67.58m3
  按本次投标人工挖孔平均综合单价为573.33元/m3
  故可节省573.33元/m3×67.58m3=38746元
  (2)B、C列Φ1600人工挖孔桩可改为Φ1100。根据地质资料桩长平均节约6.73m。可节约人工挖孔桩钢筋混凝土量为:
  [π(0.8)2-π(0.55)2]×6.73×18=128.4m3
  128.4m3×573.33元/m3=73615.5元
  替代方案经济效果表
  2.jpg
  四:结束语
  在市场经济条件下,市场竞争的一个主要环节就是价格竞争。加强成本管理,是企业提高经济效益,增强市场竞争力的重要手段.只有增强企业的市场竞争能力,逐步提高企业的综合实力,最终才能走上质量效益型企业的发展道路。
  

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