岩芯钻探不同钻进工艺技术经济分析

所属栏目:矿业论文 发布日期:2010-08-25 16:40 热度:

  摘要:我总队在黑龙江省林口县大盘道大理岩矿区,进行的岩心钻探中,根据该矿区地质地层情况,岩性和岩石硬度,岩石的研磨性及完整程度,采用了多种岩芯钻探工艺,取得了不同的技术经济效果。通过对该矿区岩芯钻探不同的钻进工艺进行技术经济分析,为今后在不同的矿种进行岩芯钻探,达到最佳技术经济效果,提高岩芯钻探效率,降低岩芯钻探成本,提高经济效益,可供借鉴。
  关键词:岩芯钻探工艺;岩芯钻探效率;质量和成本;技术经济分析
  一、黑龙江省林口县大盘道大理岩矿区地质概况
  矿区地层
  该矿区出露下元古界麻山群西麻山组及柳毛组和第四纪(Q4)松散堆积物。在下元古界麻山群西麻山组[Ptix]的主要岩性有:灰黑色云母片岩;红柱云英片岩及二云石英片岩等。在柳毛组[Ptilm]主要岩性有:下部为透闪白云石大理岩和绢云石英片岩层等;中部为大理岩层等;上部为绢云石英片岩,大理岩层等。新生界第四系(Q4)全新统广布于矿区。残坡积层和冲积层,广布于本区。有腐植土,褐色亚粘土,砂砾石,大理岩和绢云石英片岩碎石组成。
  矿区常见的岩石类型
  大理岩和硅质大理岩;透闪白云大理岩;石英含量占5%---20%。岩石硬度为可钻性Ⅴ级~Ⅶ级;中等研磨性。绢云石英片岩;石墨片岩;石英含量占30%---70%。岩石硬度为可钻性Ⅷ级~Ⅹ级;强研磨性。云母石英片岩;花冈伟晶岩等;石英含量占70%以上。岩石硬度为可钻性Ⅸ级~Ⅹ级;强研磨性。
  二、岩芯钻探钻进工艺的选择
  根据黑龙江省林口县大盘道大理岩矿区各类岩石的特性,在四年的岩芯钻探施工期内,逐步采用了五种钻进工艺;基本满足了该矿区地质对岩芯钻探的技术要求,取得了良好的技术经济效果。有的钻孔覆盖层较厚,约52.91米,有的钻孔地层岩石岩性变化频繁,软、硬互层。岩石硬度变化大,在Ⅲ级~Ⅹ级之间。有的钻孔地层花岗岩脉侵入,造成大理岩矿体支离破碎,岩石的完整度差;给岩心钻探施工增加了难度。因此,针对上述地层地质条件,先后选择的钻进工艺有:∮75毫米~∮150毫米大口径硬质合金钻进工艺;∮56毫米小口径金刚石钻进工艺;TK—54型金刚石液动冲击回转钻进工艺;S59毫米绳索取芯钻进工艺;TK60S绳索取芯液动冲击回转钻进工艺。
  三、各种钻进工艺的性能及适用范围
  ∮75毫米~∮150毫米大口径硬质合金钻进工艺。这种钻进工艺适用于Ⅰ~Ⅵ级、部分Ⅶ级软—中硬,弱研磨性地层;第四纪(Q4)覆盖层。
  ∮56毫米小口径金刚石钻进工艺。这种钻进工艺适用于Ⅳ~Ⅻ级中硬—坚硬,弱到中研磨性地层。其特点是:对于岩石硬度,适用范围广;在较完整地层,岩矿芯采取率高(90%以上),岩矿芯完整程度好。相对于大口径硬质合金钻进工艺,钻孔直径较小,有利于钻进效率提高和钻孔壁的稳定。
  TK—54型小口径金刚石液动冲击回转钻进工艺。这种钻进工艺适用于Ⅶ~Ⅻ级硬—坚硬,弱到强研磨性地层。其特点是:对于硬度大、强研磨性地层,相对于56毫米小口径金刚石钻进工艺,钻进效率高。是克服坚硬“打滑”岩层的一种有效的钻进工艺。同时又克服了钻进较破碎岩层的岩芯堵塞。提高了纯钻进和回次进尺时间。提高了纯钻率和钻进效率,降低了单位成本。
  S59毫米绳索取芯钻进工艺。是在小口径金刚石钻进工艺的基础上发展起来的一种钻进工艺。这种钻进工艺的特点是:在正常钻进情况下,可以不提钻采取岩矿芯;提高了纯钻时间和减少了辅助时间。纯钻率可达35%~50%以上。有利于复杂地层和破碎地层的孔壁稳定,减少孔内事故。同时也减轻了工人的劳动强度。特别是在中、深度以上钻孔(即:200米以上的钻孔),更显示出了它的优越性。
  TK60S绳索取芯液动冲击回钻钻进工艺。这种钻进工艺是在S59毫米绳索取芯钻进工艺基础上发展起来的。其特点是:克服了S59毫米绳索取芯钻进工艺在坚硬“打滑”岩层(岩石硬度可钻性在Ⅸ级~Ⅻ级的地层)回次间隔时间短,小时效率低,单位成本高的弱点。是目前较为先进的和理想的一种钻进工艺。特别是在中、深度以上钻孔坚硬“打滑”岩层钻进时,更显示了这种钻进工艺的优越性;具有广阔的发展前景。
  四、不同钻进工艺钻进效率、钻孔质量和经济分析
  (一)大口径硬质合金钻进工艺
  在黑龙江省林口县大盘道大理岩矿区,第四系(Q4)覆盖层广布于该矿区,最厚达52.91米。有腐植土、褐色亚粘土、砂砾石、大理岩和绢云母石英片岩碎石组成。地层破碎、裂隙发育;孔壁不稳定,坍塌掉块现象严重。当钻进到大理岩矿层时,脉岩侵入较多;岩层不完整;局部岩层岩石硬度较大。从技术经济角度,在这类地层采用了大口径硬质合金钻进工艺。施工中采用高固相(>4%)、黏度较大的优质泥浆;在冲洗液漏失较严重地层,配以单层或多层不同级别套管辅助使用,较为顺利地钻进这类地层。另一方面,在这类地层钻进,岩矿芯采取效率、钻孔质量和钻进效率受到影响。为了提高钻进效率(台月效率)和保证钻孔质量(钻孔质量六大指标),选择与所钻地层相适应的钻进参数是关键。根据该矿区上述地层,所选用的钻进参数如表3—1:
  大口径硬质合金钻进参数表3—1
                     表3-1.jpg  
  通过四年工期的钻探施工,表3—1中的钻进参数,基本是合理的。台月效率和钻孔质量逐年提高。施工期内大口径硬质合金钻进台月效率见图3—1:
            图3-1.jpg
  
  
  根据统计资料,平均台月效率第一年为:158.75米/台月;第二年为:182.15米/台月;第三年为:246.10米/台月;第四年为:286.24米/台月。钻孔质量(六大质量指标)为:在该矿区共完成钻孔27个;一级甲孔率为22.22%,一级乙孔率为40.74%,二级孔率为37.04%.综上所述,台月效率和钻孔质量偏低。主要原因:一是此种钻进工艺特性所致;二是受所钻地层岩石岩性决定。硬质合金(YG8)这种碎岩材料,受其硬度和强度所限,只能钻进Ⅶ级硬度以下的岩石。在第四纪复杂破碎地层钻进,钻头硬质合金易磨损和崩刃;导致切削岩石速度降低、小时效率低;统计资料表明:最低平均小时效率为1.30米/小时;最高平均小时效率为2.93米/小时。进而影响台月效率。
  大口径硬质合金钻进钻孔质量经济分析
  钻孔质量偏低,一级甲孔率仅为22.22%。钻孔六大质量指标之一,岩矿芯采取率;它是评价钻孔质量主要指标;规程要求大于75%。在第四纪覆盖层、地表破碎岩层和Ⅶ级以下岩层钻进时,一般采用无循环水干钻或投卡料采取岩芯。由于机械振动和岩矿芯相互磨耗(磨耗比大),导致岩矿芯采取率常低于75%,达不到质量要求。该矿区完成的主要经济指标为:四年工期累计完成钻探工作量为2,480.07米;总费用为355,727.00元;平均单位成本为143.43元;平均单位材料成本为39.62元。材料成本占单位成本27.62%(通常合理占比为20%~25%)。影响成本比率主要是研磨材料(硬质合金钻头)和油燃料。在该矿区共使用了999个合金钻头;平均钻头成本为9.97元/米。平均钻头进尺仅为2.48米/个,钻头使用寿命短。共消耗油燃料27.28吨;单位耗油成本为11.66元/米,单位进尺油耗高。这种工艺钻进效率较低和材料消耗较高,导致单位钻探成本高。
  (二)∮56毫米小口径钻进工艺
  在该大理岩矿区的矿床腹部,B+C级储量块段,岩层较完整,中等研磨性;硬度为可钻性Ⅴ~Ⅵ级。在钻探范围内,厚度达264.51米。在这类地层钻进,采用56毫米小口径金刚石钻进,岩矿芯采取路达90%以上。小时效率和台月效率相对硬质合金钻进较高。矿区的主要围岩和脉岩为:石英片岩,硅化大理岩,花冈伟晶岩。岩石结构致密,抗压强度大,强研磨性;硬度为可钻性Ⅹ级左右。在钻探范围内,厚度达69.42米。小时效率和台月效率相对很低。所选用的钻进参数如表3—2:
  
  
  小口径金刚石钻进参数表3—2
                          表3-2.jpg  
  通过四年的∮56毫米小口径金刚石钻进,所选择的钻进参数是合理的。钻孔质量、钻进效率高于硬质合金钻进。施工期内小口径金刚石钻进台月效率见图3—2:
                     图3-2.jpg
  根据统计资料,平均台月效率第一年为:378.45米/台月;第二年为:398.66米/台月;第三年为:421.96米/台月;第四年为:468.76米/台月。钻孔质量(六大质量指标)为:在该矿区共完成钻孔27个。一级甲孔率为83.33%;一级乙孔率为16.67%。综上所述,台月效率和钻孔质量同比硬质合金钻进工艺,有着显著提高。因小口径金刚石钻进工艺所采用的天然表镶金刚石钻头,可钻进Ⅲ~Ⅶ级硬度、较完整地层。人造孕镶金刚石钻头可钻进Ⅴ~Ⅺ级硬度的复杂地层。金刚石本身的研磨硬度是硬质合金的六倍。所以在相同岩层条件下,单位时间内切削岩石的速度比高出硬质合金1—3倍。小时效率和台月效率高于硬质合金50%--200%以上。在该矿区石英片岩、硅化大理岩、花冈伟晶岩钻进中,因这类岩层坚硬,可钻性为Ⅸ~Ⅹ级;结构致密,研磨性强,抗压强度大。钻探上称之为坚硬“打滑层”。小时效率和台月效率都是很低的。人造金刚石钻头钻进这类岩层时,发生“打滑”现象。单位时间内切削速度很低;即:岩石的磨削量低。最低小时效率仅为0.09米/小时;最低台月效率仅为15.62米/台月。
  ∮56毫米小口径金刚石钻进钻孔质量经济分析
  钻孔质量有着显著提高。一级甲孔率为83.33%;岩矿芯采取率均在90%以上。采用小口径金刚石双管单动钻具,机械振动和岩矿芯磨耗程度较小;完整度较高。因此,钻孔质量主要取决于岩矿芯采取效率。该矿区完成的主要指标为:四年工期累计完成钻探工作量为3,137.85米;总费用为:408,575.30元;平均单位成本为130.21元/米;平均单位材料成本为30.93元/米。材料成本占单位成本19.91%。同比硬质合金钻进材料成本降低7.71%。影响成本比率主要是研磨材料(金刚石钻头)和油燃料的消耗。在该矿区共使用天双表金刚石钻头21个;人双孕金刚石钻头24个;平均钻头进尺为69.73米/个;平均钻头成本为7.04元/米。共消耗油燃料为30.26吨;单位耗油成本为10.22元/米。同比硬质合金钻进研磨材料和油燃料的消耗分别降低为29.39%和12.35%。钻进效率的提高是降低单位成本的主要原因。
  (三)S59毫米绳索取芯金刚石钻进工艺
  在该矿区进行了三年工期的绳索取芯金刚石钻进,所钻岩石岩性同比小口径金刚石钻进。影响钻进效率的主要原因之一是纯钻进时间利用率;纯钻进时间利用率的高低,直接影响着台月效率。它的优点是:在正常情况下,可以不提钻取岩矿芯;相对减少了辅助时间,增加了纯钻时间;提高了纯钻时间利用率和台月效率。上述两种钻进工艺纯钻时间利用率在20%~30%;绳索取芯金刚石钻进工艺纯钻时间利用率在45%~55%以上。根据所钻岩层和绳索取芯钻进工艺特点,所选钻进参数如表3—3:
  绳索取芯钻进参数表3—3
               表3-3.jpg  
  (3)
  通过三年工期的绳索取芯钻进,所选择钻进参数是合理的。施工期内绳索取芯钻进台月效率见图3—3:
  
                        图3-3.jpg
  
  根据统计资料,第一年没有进行绳索取芯钻进;平均台月效率第二年为:446.40米/台月;第三年为:548.53米/台月;第四年为:679.89米/台月。台月效率同比小口径金刚石钻进工艺提高了27.18%~31.05%。显示出这种钻进工艺的优越性。
  S59毫米绳索去芯钻进工艺质量经济分析
  钻孔质量同比小口径金刚石钻进的钻孔还要高。在该矿区共完成钻孔15个;一级甲孔率100%。其中岩矿芯采取率在95%以上;尤其在破碎、复杂不完整岩层,采芯率高;更显示出其优越性。岩矿芯采取率高,钻孔质量高。同时对孔壁有一定的护壁作用;可较好的防止复杂破碎岩层坍塌、掉块,保证正常钻进,提高钻孔质量。根据统计资料,三年工期累计完成钻探工作量为:1,496.36米。总费用为:180,740.00元;平均单位成本为120.79元/米;平均单位材料成本为29.46元/米。材料成本占单位成本24.39%。在该矿区使用绳索钻头20.5个;平均钻头进尺为72.99米/个;平均钻头成本为6.99元/米;共计消耗油燃料为13.25吨;单位耗油成本为9.39元/米。同比小口径金刚石钻进工艺研磨材料和油燃料的消耗分别降低为:0.71%和8.12%。
  (四)TK—54型和TK60S型液动冲击回转钻进工艺
  在黑龙江省林口县大盘道大理岩矿区,围岩和脉岩主要有:硅化大理岩;石英片岩;花岗伟晶岩等。这类岩石结构致密,抗压强度大。可钻性Ⅹ级;强研磨性。用金刚石回转钻进工艺钻进,小时效率和台月效率很低。钻探称之为坚硬“打滑层”。为了解决这个难题,先后试验了先进的TK—54型和TK60S型两种型号的液动冲击器。目的是在回转钻进的基础上,增加液动冲击力;改变金刚石钻头的碎岩方式。由静压回转磨削碎岩改变为冲击静压回转复合型体积碎岩。比较有效地克服金刚石钻头“打滑”现象;从而提高了小时效率和台月效率。
  液动冲击回转钻进工艺质量经济分析
  钻孔质量为,一级孔甲孔率100%。液动冲击回转钻进工艺是提高钻孔质量的有效手段。它的应用,无论在普通岩层,还是在坚硬“打滑”岩层,是一种广谱的钻进工艺。在较破碎岩层,它可有效的防止岩芯堵塞,提高回次进尺,提高纯钻率和岩心采取率;从而提高了钻孔质量。
  根据统计资料,在该矿区共计完成4个钻孔,累计完成钻探工作量236.69米(Ⅸ~Ⅹ级岩层);主要应用在坚硬“打滑”岩层段。应用前,如上所述:平均小时效率为0.09米/小时;平均台月效率为15.62米/台月。应用后,平均小时效率为0.55米/小时;平均台月效率为93.72米/台月。平均小时效率和平均台月效率都提高了六倍。单位成本由3,517.50元/米,降低到586.50元/米。单位成本和单位材料成本降低5~6倍。
  五、结论
  综上所述:在黑龙江省林口县大盘道大理岩矿区四年工期岩芯钻探中,在不同岩层采用了多种钻进工艺,取得了比较系统的技术、质量和经济资料成果。从另一个角度讲,这个矿区也是一个岩芯钻探“试验场”,把当时岩芯钻探科研成果应用到生产实践中;取得了比较系统的试验数据;在今后岩芯钻探工作中,可供参考借鉴。在Ⅰ~Ⅲ级软地层,亦采用硬质合金回转钻进。在Ⅳ~Ⅶ级中硬—硬岩层亦采用金刚石回转钻进。在Ⅶ~Ⅻ级硬—坚硬岩层亦采用金刚石冲击-回转钻进。为今后在不同的矿区、矿种;不同的岩性,岩石的硬度,研磨性和地层的复杂程度;进行岩芯钻探,正确的选择钻进工艺,提高钻孔质量和钻进效率,降低岩芯钻探成本,使技术和经济有机地结合起来。不断地进行科技创新,把新技术、新成果应用到岩芯钻探中,取得最佳的技术经济效果。
  
  参考文献:
  [1]中建地勘中心黑龙江总队岩芯钻探新技术新工艺试验报告1985.~1988(12)
  [2]王兰荣《技术经济学》哈尔滨哈尔滨工业大学2000.(07)
  [3]胡辰光《钻探工程技术及标准规范实务全书》2003.(12)
  [4]王年友等绳索取芯钻探技术新发展----三合一组合钻具探矿工程2007.39(9)
  [5]刘广志金刚石钻探手册【】北京地质出版社.1991.
  

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