浅谈三岔河水库白草箩村砂石加工系统技改措施

所属栏目:机电一体化论文 发布日期:2010-10-06 17:17 热度:

  摘要:介绍白草箩村砂石加工系统的工艺流程及设备布置情况,运行存在的问题及技术改进措施。
  关键词:砂石加工系统工艺流程技改措施
  一、工程概况
  三岔河水库白草箩人工砂石加工系统(以下简称砂石系统)位于坝址左岸下游2km处,主要担负三岔河水库导流洞、溢洪道、大坝主体标以及临建工程约15万M3混凝土所需骨料的生产任务。按混凝土平均浇筑强度100M3/日计算,高峰期砂石系统日生产处理能力为500吨/日。根据混凝土使用级配要求,砂石系统主要生产二级配混凝土骨料。成品料生产能力150t/h。其中人工砂(≤5mm):40t/h,小石(5-20mm):40t/h,中石(20-40mm):70t/h。砂石系统由白草箩村灰岩石料场、料场进场公路、粗碎车间、超细碎车间(制砂)、成品堆场、给排水工程、废水处理工程、供电工程及辅助设施等组成。本文着重综述砂石加工系统布置情况存在的问题与技术改造。
  二、砂石加工系统机械设备情况
  小型砂石加工系统由粗碎场、半成品堆场、预筛分中细碎加工场、筛分及超细碎(制砂)加工场、成品料堆放区组成。该砂石加工系统有:1台颚式破碎机、4台ZL400型装载机、4辆10T自卸车、1台反击式破碎机、3台振动筛、1台立轴冲击式破碎机(制砂)等主要设备组成。
  1、毛料、(半成品)粗碎车间生产系统
  料场爆破开采小于700mm的石料用反铲装汽车运输倒入溜井至储料仓,储料仓底部布置有1台FZC35型双台板振动放矿机,为汽车运输装车用;1台BG1500*1700型纵板式放矿机,1台PE900*1200型颚式破碎机。纵板式放矿机将石料供给颚式破碎机破碎成小于300mm的石料后由胶带输送机(B=1000mm)运至粗碎车间受料。由B13—44—2V型棒条式振动给料机送给反击式破碎机进行破碎,破碎后由胶带输送机(B=1000mm)运往半成品料仓。小于30mm的碎石,若含泥量高于3%时,作废料处理,由位于棒条式振动给料机底部的胶带输送机运往弃料场。若含泥量低于3%时,则作为有用料从1#胶带机运往半成品料仓。其流程为(1)反铲装自卸汽车→溜井→双台板振动放矿机→自卸汽车运至粗碎车间受料。(2)反铲装自卸汽车→溜井→纵板式放矿机→颚式破碎机→胶带输送机运至粗碎车间受料→棒条式振动给料机→NP1313反击式破碎机→胶带机→半成品料仓。正常情况下使用胶带机输送,因输送机具有运行经济,输送速度快且给料均匀,有利于反击式破碎机的破碎和运行。
  半成品料仓总容积约2500m3其中活容积约1000m3,可满足生产高峰期3天的用料量。
  2、成品料生产系统
  2.1预筛分中细碎车间
  半成品料仓布置2台GZG1003型自同步振动给料机和1台手动弧门,正常生产时2台振动给料机向胶带机卸料,输送至预筛分振动筛(筛分机)进行分级处理。预筛分振动筛采用三层筛网圆振动筛,将半成品料冲洗筛分为大于80mm、40~80MM、3.5~40MM三级粗骨料和小于3.5mm的细骨料(人工砂),分规格储存到。生产三级骨料时,40~80mm骨料经过胶带机输送至成品料堆场大石仓储存;3.5~40mm和小于3.5mm骨料由胶带机(卸料小车)送往调节储料仓;大于80MM和40~80mm的骨料(视级配需要,生产二级骨料时或成品料堆场大石仓堆满时)再次经破碎机破碎后返回预筛分振动筛筛分,形成闭路循环生产。
  2.2筛分车间
  筛分车间由1个350m3的调节料仓和筛分楼组成,调节料仓底配置有2台GZG1003型自同步振动给料机,筛分楼布置有2台CVB2050型圆振动筛(三层筛网),将调节料仓骨料经胶带机送入振动筛冲洗筛分成20~40mm、5~20mm和小于5mm细骨料(砂),其中20~40mm骨料经胶带机输送至成品堆场中石仓,5~20mm骨料经胶带机输送至成品堆场小石仓,小于5mm细骨料经胶带机送入中砂仓,输送至成品堆场。也可根据生产需要,将5~20mm的骨料部分或全部经二次粉碎生产常态砂。
  三、存在的问题与改进措施
  白草箩村砂石加工系统经过半年的生产运行,生产出的5mm以上骨料质量很好,唯有人工制砂细度模数偏大。因系统在加工工艺方面采用粗碎开路,中细碎与预筛分构成闭路,超细碎与筛分构成闭路特点。由于喷锚以及泵送混凝土对沙子需求量较大,为满足砂石料用料需求,提高系统生产能力。在有关方面的帮助下,对砂石加工系统进行技术整改。改造情况及增加设备如下:系统改造增加设备表
  序号 设备名称 规格型号 数量 t/h 生产厂家
  1 棒磨机 MBZ2100*3600 1 40 昆明重型机械设备厂
  2 洗砂机 FC1200 1  南昌矿山机械厂
  (1)粗碎车间将含泥量高于3%、粒径小于30mm的碎石都弃掉,十分可惜,特别是经过鄂式破碎机破碎后的来料,弃之更不合理。增加洗砂机一套,提高系统生产能力和小石及砂的含量。
  (2)采用破碎制砂,细度模数偏大,最低为2.83(比设计要求的2.6~2.8偏大)。在反复调试无效果情况下。增加1台棒磨机及1台洗砂机配合制砂调节细度模数,将筛分系统振动筛底层筛网上面2.5~5mm细骨料送入棒磨机进行制砂。既提高了人工砂的产量,又使细度模数符合设计要求。
  (3)为满足环境保护、回收利用废水及细砂回收要求,增设预筛分振动筛水冲洗工序和废水排放管道及细砂回收(螺旋洗砂机、直线振动脱水筛)。将小于3.5mm的细骨料和废水经排水管道输入螺旋式洗砂机进行洗砂,将颗粒度大于0.15mm砂粒沉入槽底由螺旋输送到槽的上端溢流口排出,经ZKR1237型直线振动筛冲洗脱水后送入胶带机(卸料小车)至成品砂堆场。颗料度小于0.15mm的砂粒,。随泥砂浆槽的下端溢流堰排出,经细砂(石粉)回收装置衬胶旋流器回收,再将废水排放。
  (4)筛分系统振动筛(筛分机)中层筛网5×5mm孔径过小,致使小石(5~20mm)逊径含量偏高。更换6×6mm孔径筛网,增加小石过筛率,减少逊径含量。筛分下的2.5~5mm细骨料可送入棒磨机制砂,破碎机制砂。
  (5)细砂(石粉)回收链板式刮砂机沉砂池设计不合理,沉砂池设计太深且坡度太陡。系统停机时刮砂机还需延长近两个小时的运行时间(因沉砂和泥浆经沉淀后易板结,使刮砂机的刮板埋没),否则再次起动时刮砂机无法起动。因刮砂机脱水坡度太陡,使刮起的细砂(石粉)流失,不利于细砂(石粉)回收。建议恢复细砂(石粉)回收装置链板式刮砂机运行并加以改造,以增加人工砂的石粉含量(设计要求为6~12)。改造方法如下:1)将预筛分筛分机废水(砂浆)排放管道与棒磨机及筛分系统废水回收排放分开。筛分机废水(砂浆)经衬胶水力旋流器回收装置回收后排放(因废水含泥量偏高),棒磨机及筛分系统废水(石粉含量较高)经链板式刮砂机沉砂池回收后排放。2)将链板式刮砂机沉砂池抬高并将脱水坡度进行改造。以有利于脱水而不致于细砂(石粉)流失为最佳并增加链板,坡度延长。并将链板式刮砂机沉砂池底部打一排水孔,用管道引至废水处理系统排放。
  四、结束语
  砂石系统经多项改造后,系统生产能力有较大提高,且环境污染也得到较大改善。砂石料供应在满足溢洪道、大坝、导流洞标及临建工程所需混凝土骨料的生产任务外,同时还可对左右两岸引水渠道混凝土浇筑所需骨料进行生产补充。因砂石加工系统结合了现场施工经验对系统进行了持续的改进,且在边生产运行边改进情况下逐步完善的。该实践探索可为其它砂石系统的改进提供借鉴,供砂石料生产系统同行进行参考。
  
  

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