甬台温铁路瓯江特大桥水上钻孔桩施工技术

所属栏目:交通运输论文 发布日期:2010-08-27 16:05 热度:

  摘要:温州瓯江特大桥水上主墩为57根Ф250㎝钻孔桩,最大桩长70余米,地质情况复杂,地层在空间上具多样性,相变复杂、夹层多的特点,钻孔过程中受潮汐影响,介绍在复杂地质和环境下,水上钻孔桩施工技术及质量控制。
  关键词:水上钻孔桩,基础施工,质量控制
  
  一、工程概况
  瓯江特大桥为沿海铁路甬台温客运专线跨越瓯江的重点工程,主体位于瓯江下游近入海口,大桥全长6244.34m,为双线设计。主跨采用70+3×120+70米连续箱梁。
  瓯江桥海域的潮流性质属非正规浅海半日潮,设计流量Q1%=29996m3/s,设计流速V1%=2.4m/s,设计水位H1%=+5.93m,温州市水文站提供历年最高潮位H+5.15m,最低潮位H-3.31m。桥址处河面开阔,位于弯道处河床冲淤变化较大(设计最大水深20米左右,施工过程实测最大水深达到29米)。
  地质情况复杂:覆盖层具典型海陆交互沉积特征,地层在空间上具多样性,相变复杂、夹
  层多的特点,下部岩层除桥梁两端及中部残丘埋深较浅外,其它地段埋深较大。

                          t1.jpg
                                                                               工程地质图例1
  按图示地层情况依次为粉砂、淤泥、粗圆砾土、淤泥质黏土、粉质黏土、粗圆砾土、粉质黏土、粗圆砾土、强风化凝灰质岩、弱风化凝灰质岩,受断面构造影响,岩面起伏较大,夹层多,粗圆砾土中卵石占10~30%,粒径一般60~90mm,部分达100~130mm,个别达180~200mm,粗圆砾约占40~60%,粒径30~50mm为主,岩性为弱风化状凝灰岩,亚圆状,充填物以砂为主,胶结性差。实际施工过程发现有的桩位粗圆砾土夹层多达4~5层,给钻孔施工带来很大的困难。
  二、钻孔桩施工
  (一)钻孔前的准备工作
  1.钢护筒的插打
  插打平台定位桩,然后进行水上钻孔平台的拼装。
  2.泥浆循环系统的设置
  泥浆循环系统由出浆管、泥浆沉淀池(利用施工平台的相临钢护筒)、储池、泥浆泵、进浆管五大部分组成。
  (二)钻进工艺
  1.回旋钻钻孔工艺
  由于本桥的地质主要为粉砂、淤泥、粗圆砾土(夹杂有部分粒径较大的卵石)和凝灰岩,一般情况下钻机采用如下的钻进参数进行钻进:钻压(10~20t)、转速(5~7r/min)、进尺速度(1~2m/h)。如发现钻杆转盘运转不正常,钻架晃动较大或钻具跳动较大时,则表明钻压过大或孔底有异物,如遇有孤石,铁件或是钻具部件脱落等,遇此情况可将钻具略向上提起,减小转盘运转速度。若钻机运转恢复正常,则说明钻压过大;若钻机还不能正常运转,则可再次将钻具向上略微提起,减小转盘运转速度钻进,待恢复正常后再缓慢加压钻进;若经过往返几次操作,钻机仍不能恢复正常工作,则需拆除钻具,弄清情况或打捞起异物后重新安装钻具继续钻进。
  钻机在反循环钻孔中,为排除孔底岩渣所需泥浆的多少和速度,是反映孔底工作面洗净程度的重要标志。泥浆在孔底的流量愈大,流速愈高,工作面的孔底角愈大,则洗孔效果愈好。在钻进过程中,出浆量显著减少或管路被堵无流量,应停钻处理。
  瓯江特大桥98#桩基施工时由于合理地选择了钻孔方式和除碴系统,创造最快10天成桩(桩长75米)的记录。
  2.冲击钻钻孔工艺
  本桥位于瓯江下游近入海口,粉砂及淤泥层厚,冲击钻钻孔施工时,钻前宜在孔内少量投放粘土,并适量加入直径15cm左右的片石,顶部抛平,为防止坍孔、粘钻或埋钻等事故的发生。在情况复杂的粗圆砾土层中钻进时,经常会发生歪钻、滑钻及卡钻等现象,给施工带来很多困难。处理类似问题通常的作法是回填片石,采用小冲程冲砸。通过泥浆正循环净化泥浆时,要求勤排渣,尽量将含砂率降低到10%以下,并保持泥浆相对密度1.20~1.30,胶体率95%以上,同时将粘度适当增大到22S,以增强泥浆悬浮携带钻渣的能力,但粘度也不应过大,否则会影响泥浆泵的正常工作,增加泥浆净化难度。在该桥施工过程中,通过回填片石的处理办法取得了一定的效果。
  瓯江特大桥100#桩基施工时由于合理地选择了钻孔方式和除碴系统,创造水上冲击钻最快18天成桩(桩长35米)的记录。
  (三)泥浆的制备及清孔
  1.泥浆的制备
  钻孔泥浆由水、粘土(或膨润土)和添加剂组成,钻孔过程中泥浆在孔壁形成一层泥皮,阻隔孔内外渗流,保护孔壁;同时泥浆还能起到悬浮钻渣及时循环出碴的作用。
  2.清孔
  钻孔达到设计标高,经终孔检查后,应立即进行清孔,以达到降低泥浆的相对密度、粘度、含砂率等指标及清除钻渣,减少孔底沉淀厚度的目的,防止桩底沉渣过厚而降低桩基的承载力。同时确保桩基水下混凝土的顺利灌注及桩基质量,避免断桩事故的发生。清孔时,泥浆池中应有足够的泥浆以供泥浆循环,如果泥浆量太少,则循环时泥浆就会把砂又冲进孔中,达不到清孔的目的。
  3.清孔要求
  孔底沉渣厚度<5㎝
  泥浆相对密度1.03~1.10,粘度17~20S,含砂率<2%,胶体率98%。
  4.清孔设备
  泥浆净化器
  泥浆净化器主要适用于采取泥浆固壁、循环钻进工艺的大孔径的桩基工程。
  泥浆泵
  泥浆净化器必须与泥浆泵配合使用,泥浆泵的作用是将孔内泥浆抽吸到泥浆净化器中,并进行净化处理。
  瓯江特大桥主桥桩基在成孔后通过正确使用ZX-200型泥浆净化器和2PN型泥浆泵,不仅清孔速度快,而且清孔质量高,泥浆的各项指标均优于设计及规范要求。灌注桩基混凝土也非常顺利,经超声波检测主桥57根钻孔灌注桩全部为Ⅰ类桩。
  三、欧江特大桥灌桩过程的事故处理经验
  (一)导管漏水
  水下砼灌注过程中,导管漏水现象常有发生,易诱发断桩。对于该类问题,导管在使用前应做水密性实验和抗拔实验来避免。一旦导管漏水,应先确定漏水位置和水量大小,若漏水位置在孔口附近且水量较小,可加快灌注速度,尽早拆除漏水导管。
  (二)导管堵塞
  水下砼灌注过程中,因砼质量缺陷、机械设备故障、停电及埋深过大等原因,常出现后继砼不下落,导管堵塞现象。处理办法:加强砼拌制质量,对原材和成品砼实施全程监控,砼灌注时在漏斗口加设过滤网,防止过大的粗骨料和搅拌不均的水泥块进入导管。灌注中控制导管埋深,避免埋深过大。一旦发生堵管事故应迅速查明原因,采用导管提升设备反复小范围抖动导管并根据现场情况紧急处理。
  (三)导管拔出混凝土面
  水下浇注混凝土过程中,如误将导管拔出混凝土面,必须及时处理。孔内混凝土面高度较小时,终止浇注,重新成孔;孔内混凝土面高度较高时,可以用二次导管插入法,其一是导管底端加底盖阀,插入混凝土面1.0m左右,导管料斗内注满混凝土时,将导管提起约0.5m,底盖阀脱掉,即可继续进行水下浇注混凝土施工。由于要克服泥浆对导管的浮力,混凝土面较深时,不宜采用;其次是用滑动球阀“二次拔球法”处理。
  (四)钢筋笼上浮
  水下砼灌注过程中,发现钢筋笼上浮现象时,应立即暂停浇注,并准确计算导管埋深和已浇混凝土标高,将导管提至钢筋笼底端以上。提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消除。
  四、结束语
  瓯江特大桥水上桩基施工,每天受潮水涨落影响,施工难度很大,但由于根据地质情况和工期紧张的特点,合理地选择了钻机型式;利用了泥浆净化装置保证泥浆性能;灌注水下混凝土时采取了有效的处理措施,因此在钻孔灌注桩施工过程中,由于每到工序得到了很好控制,经超声波检测均为Ⅰ类桩。
  参考文献
  1 刘吉士.张俊义.陈亚军.桥梁施工百问.北京.人民交通出版社.2003.04
  2 铁道第四勘察设计院.甬台温铁路新建工程施工图.2005.06
  3 JTJ041-2000.《公路桥涵施工技术规范》.北京.人民交通出版社.2000.11
  
  

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