陶瓷厂干燥窑废气脱硫除尘工艺探讨

所属栏目:化学论文 发布日期:2010-11-05 08:54 热度:

  [摘要]本文论述了陶瓷厂废气脱硫除尘工艺,并对其做了改进措施,对其经济、技术参数方面做了分析,结果表明对当地的陶瓷企业废气治理具有很好的现实意义。
  [关键词]废气;陶瓷;脱硫除尘;改进
  广东省清远市今年来工业迅速发展,以清城区源潭镇为例,该镇近年来共引进了几十家陶瓷生产企业,创造了巨大的经济效益,但同时也给环境保护带来了很大的压力,尤其在空气质量方面,陶瓷厂干燥窑炉排放的废气治理工作显得极为迫切。本文以广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司干燥窑炉废气为研究背景,该公司位于广东省清远市清城区源潭镇,主要生产各种规格的抛光砖及玻化砖。
  1废气设计规模及原始设计参数
  玻化砖与抛光砖烧成的过程中,窑炉会产生大量的废气,设计废气量为105000m3/h,入口废气含尘浓度为3500mg/Nm3。
  2废气排放标准
  废气经治理后达到《工业炉窑大气污染物排放限值》GB9078-1996的二级排放标准,烟尘及SO2留有余量,以便达到日趋严格的总量控制要求。
  表1.jpg
  
  3常规脱硫机理及存在问题
  简单地说,烟气中SO2的脱除过程是分两部完成的[5]:
  第一步,气液传质和水合过程,即烟气中SO2分子与水接触时,溶解在水中,并与水分子水合为亚硫酸:
  第二步,H2SO3与溶解在水中的碱性脱硫剂作用,生成亚硫酸盐。例如,若用石灰乳作脱硫剂时,它与H2SO3反应生成半水亚硫酸钙沉淀:
  合并(1)、(2)式,得到石灰湿法脱硫的总反应式为:
  石灰乳脱硫过程生成的亚硫酸钙和硫酸钙在水中的溶解度很小,极易达到过饱和而结晶出来,在器壁上形成垢层,严重时将使设备、管道堵塞而无法运行下去。这是石灰法脱硫存在的最大问题,因此本方案不采用石灰乳直接脱硫。
  4优化后脱硫及防垢机理
  为解决石灰湿法脱硫中存在的结垢问题,我们选用钙-钙双碱脱硫法,该法的脱硫及防垢机理如下[3]:
  当脱硫循环池内的亚硫酸钙(第一钙)悬浮液用循环泵输送到脱硫塔内的XP型塔板上与烟气接触时,烟气中的SO2与亚硫酸钙发生脱硫反应(4):
  反应(4)生成的Ca(HSO3)2是亚硫酸的酸式盐,在水中的溶解度较大,因而不在塔内结垢。
  当脱硫剂从脱硫塔返回脱硫循环池后,反应(4)生成的Ca(HSO3)2与新加入的石灰乳(Ca(OH)2,第二钙)发生反应,再生出CaSO3•1/2H2O供循环脱硫使用,池内反应为:
  Ca(HSO3)2+Ca(OH)2=2CaSO3•1/2H2O+3/2H2O(5)
  综上所述,我们发明的亚硫酸钙悬浮液脱硫的实质是,用亚硫酸钙悬浮液在脱硫塔内脱除SO2并生成溶解度很大的亚硫酸氢钙,因而脱硫塔不结垢;塔外循环池内用石灰乳与亚硫酸氢钙反应,再生出塔内脱硫所需的亚硫酸钙。在这里,循环池实际上是一个反应器。
  5优化后工艺流程
  废气处理工艺流程如下图所示。
  干燥窑炉废气→引风机→烟道→湿法脱硫塔→烟道→烟囱排放
  ↓上清液
  亚硫酸钙浆液→沉淀池→人工清除亚硫酸钙
  ↓(用户选择)
  氧化→浓缩→过滤→石膏(二水硫酸钙)
  图1工艺流程图
  6工艺流程说明
  根据总工艺流程,整个脱硫可分为六大系统:废气除尘系统、废气脱硫系统、石灰乳制备系统、脱硫产物后处理系统、自控、电控系统及公用工程系统。主要流程如下:
  (1)废气气路:干燥窑炉――引风机――烟道――均气室——脱硫部件-—除雾器—―烟道――烟囱。
  (2)脱硫水路:布水器——脱硫部件——脱硫循环池——脱硫循环泵——布水器;
  (3)石灰乳水路:石灰粉料仓――螺旋加灰机――石灰乳池――石灰乳泵(根据测定的pH值反馈控制送浆量)——脱硫循环池。石灰乳池用水由回用过滤水提供。
  (4)脱硫产物后处理(用户自行选择):脱硫循环池――亚硫酸钙输送泵――氧化池――石膏浆液输送泵――浓缩池――真空过滤机――石膏成品(含水≤10%)――装车外运。过滤和浓缩后滤液回用,小部分废水经絮凝沉淀后排出。氧化用空气由罗茨风机提供。
  7主要构筑物尺寸及经济技术参数
  表2.jpg
  
  
  8运行结果及监测数据
  该套设施自2009年6月运行以来,运转稳定,处理后的废气达到了《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级新建标准排放浓度限值的要求,废气监测结果见表3。
  表3监测结果
  表3.jpg 
  
  9结论
  该套处理设施自投入使用以来,运行稳定,处理效果好,总结后有以下优点:
  9.1喷淋过后的浆液经过氧化、浓缩后可以制成石膏,既可以消除二次污染,又可以增加经济效益,
  9.2湿法脱硫塔为机械加工,可事先制作,节省建设工期;
  9.3与传统的湿法脱硫相比,解决了管道、喷淋头堵塞的问题;
  9.4整套工艺系统机电一体化程度高,使用时操作简便,劳动强度较低。
  鉴于清远市源潭镇陶瓷企业众多,生产陶瓷的过程中产生大量的废气,对当地的空气质量造成了很大压力,该套设施自2009年6月份投入运行以来,运转稳定,处理后的废气达到了《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级新建标准排放浓度限值的要求,甚至超过了排放标准,对当地的陶瓷企业废气治理具有很好的现实指导意义。
  [参考文献]
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