干海子螺旋隧道施工通风技术

所属栏目:交通运输论文 发布日期:2011-04-03 08:29 热度:

  摘要:本文介绍了四川省雅泸高速公路C20标段干海子小半径螺旋曲线隧道钻爆法施工中通风的设计、计算与实施。其主要内容为本工程隧洞施工中通风的标准,风量的计算,通风设备的选择,通风系统的布置以及提高通风效率措施等。
  关键词:小半径螺旋隧道,施工,轴流风机,压入式通风。
  一、工程概况
  干海子隧道是雅安经石棉至泸沽高速公路的重点项目之一,位于石棉县栗子坪村孟获河右岸,设计为双联拱单向行车,左右洞间距为12~44米,左线全长1715m,右线全长1803m。断面直径11.54m,拱高7.19m,开挖断面积81.27m2。隧道位于曲线上,左线曲线半径R=600m,左线纵坡i=2.8%,右线曲线半径R=618m,右线纵坡i=2.6%,路面最大超高为±5%,隧道洞身结构按照新奥法施工原理进行设计,以系统锚杆、喷混凝土、钢筋网、钢架等组成的初期支护与二次模注混凝土相结合的复合衬砌型式。主要采用新奥法施工,实行光面爆破,洞内路面为水泥混凝土与沥青面层复合式路面。
  施工单位在施工时,根据工程所处地的具体施工环境,确定施工进度。由于进口施工便道修建容易,决定以进口施工作为主要工作面,先期开工。而出口工作面由于便道修建困难,开工较晚。结合进出口进洞施工工的实际时间,出口左线施工315m,出口右线施工403m,即进口左右洞均施工1400m,左右洞四个工作面即可达到同时贯通且能将左右洞贯通面错开。
  本工程采用爆破法开挖,将产生大量炮烟。出碴采用无轨出碴,装载机、自卸汽车等机械设备将产生大量有害气体,隧洞单口掘进较长且为曲线螺旋隧洞,左右洞均为1400m,烟尘只能通过隧洞排出。且自卸汽车废气排放量大,沿隧洞分散分布,稀释较困难,随着隧洞的加深,通风排烟将十分困难。二次衬砌随掘进同时施工,因此必须采取有力的通风防尘措施,以保障洞内空气清新,创造良好的施工环境,保证洞内施工人员的身体健康,提高劳动效率,加快施工速度。
  二、通风防尘方案
  根据本工程施工特点和隧洞施工长度,结合目前国内类似工程通风经验,采取如下通风方案:左右洞均采用轴流风机压入式通风,风筒直径1.5m,为减少风筒接头及便于施工,每节风筒长20m。
  三、通风防尘标准
  3.1隧洞内氧气含量按体积不小于20%;
  3.2有害气体浓度容许值:一氧化碳最高容许浓度为30mg/m3;二氧化碳按体积不得大于0.5%;氮氧化物(NO2)浓度不超过5mg/m3
  3.3每立方米空气中的粉尘允许含量:含10%以上游离二氧化硅的粉尘不得超过2mg/m3;含10%以下游离二氧化硅的粉尘浓度不超过4mg/m3
  3.4最低的排尘风速不小于0.15m/s;
  3.5坑道内气温不高于30℃。
  四、通风量计算
  由于左右洞单口掘进均为1400m,所以计算时取任一洞口均可。
  4.1通风施工计算:
  采用公式:Q1=qmk(m3/min)
  式中:q---洞内每人每分钟所需新鲜空气,取3m3/min
  m---洞内同时工作的最多人数,取80人。
  k---风量备用系数,取1.15
  则Q1=3×80×1.15=276m3/min
  
  4.2按洞内同一时间爆破使用的最大炸药量计算:
  
  
  
  式中:t---通风时间,取30min;
  A---同一时间起爆总药量,主洞取100kg,
  S---隧洞面积,主洞最大开挖面积取81.27m2,
  L---工作面到压入口长度,取30m。
  则Q2压=218m3/min
  4.3洞内内燃机废气排量计算:
  Q3=Q0Σp
  式中:ΣP---同时在洞内作业的各种内燃机的功率总和(kw);按规范及综合考虑各种因素后,功率总和按额定总功率的65%计算;洞内同时作业装载机一台额定总功率135kw,自卸汽车五台,每台额定总功率132kw,总功率Σp=(135+132×5)×65%=517kw;
  Q0---内燃机单位功率所需风量指标,按《隧道设计手册》,取Q0=3.0m3/min.kw;
  则Q3=3×517=1551(m3/min)
  4.4按洞内允许最小风速计算:
  采用公式:Q4=60VS(m3/min)
  式中:V---洞内最小允许风速m/s,取0.25m/s。
  S---隧洞面积,最大取81.27m2
  则Q4=60×0.25×81.27=1219m3/min
  取以上四种计算得到的最大通风量作为设计通风量,由计算可知洞内均为内燃机作业稀释废气需要风量为控制风量,故设计通风量为1551m3/min。
  4.5风量修正计算:
  百米漏风率P100=0.01,管道长L按1370m考虑,则漏风系数:
  P=1/(1-L/100×P100)=1.16
  则Q5=1.16×1551=1799m3/min
  五、施工过程中的问题
  施工单位在开挖至950米左右时,发现洞内通风效果与理论计算效果相差很大,主要有以下几个问题:
  1.风筒出口风量较小;
  2.洞内排烟困难,能见度低,烟尘很难排出洞外。
  施工单位组织人员对情况进行分析认为产生此种情况主要原因如下:
  1.该隧道为小半径螺旋曲线隧道,半径分别为600m和618m,半径小,风筒也随隧洞曲线布置,弯折处较多,导致风力损失加大;
  2.隧道是上坡施工,且纵坡较大分别为2.8%和2.6%,即相当于在进洞300m后掌子面洞底高程已高于洞口洞顶高程,故烟尘很难排出洞外;
  3.长时间施工过程中机械、人为因素造成风筒破损较多,导致风力损失增加。
  针对以上情况,施工单位根据自身已有设备情况作出了以下改进方案:
  1.派人对风筒破损处进行缝补,风袋接头尽量顺直;
  2、左洞将原2×75KW风机改换为2×110KW的通风机;
  3、右洞在进洞800m处增加2×37KW的通风机与原通风机串联。右洞改进后风机布置见图一。
  六、采取措施后的通风效果
  经过对通风设备的更换,通风设旋的维护,左、右洞通风效果得到明显改善。原来每茬炮的通风排烟时间由45分钟以上降为20分钟左右。且在隧道出碴过程中,洞内能见度能达到50米以上。

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