电磁防蜡器在油田中的应用之电机技术论文

所属栏目:电子技术论文 发布日期:2012-04-23 15:13 热度:

  摘要:分析了结蜡对深井泵的影响和结蜡因素,阐述了电磁防蜡技术的原理。应用表明,电磁防蜡技术将电能转化成变化的电磁场,改变分子排列结构,使石蜡分子中性化,达到防蜡的目的。
  关键词:防蜡,电磁,应用与推广
  石蜡是原油中一种含量很高的成分,在采油生产过程中在油井内极易结晶析出,当温度降至析蜡点以下时,蜡以结晶的形式从原油中析出,温度和压力继续降低,气体析出,结晶析出的蜡聚集长大形成结晶体。
  一、结蜡对深井泵的影响
  (1)井口、地面管线的结蜡,井口回压增大,深井泵压头增大。
  (2)深井泵出口结蜡、油管沿程损失增大、地面驱动系统负荷增大。
  (3)下泵部位结蜡、泵的吸油状况变差。
  (4)泵吸入口以下结蜡,泵效降低,易烧泵。
  (5)结蜡对产量的影响。缩小了油管孔径,增大抽油杆外径,增加了油流阻力,使油井减产,严重时会把油井堵死,发生卡泵现象。深井泵结蜡易产生泵漏失,降低泵的充满系数,减少抽油井的产量。
  (6)结蜡对悬点载荷的影响。抽油机井在生产过程中,如果油管内结蜡严重,在结蜡井段的摩擦阻力增大。上冲程中增加悬点载荷;下冲程中故减小悬点载荷。也就是说,结蜡引起交变载荷的增大,影响抽油杆工作寿命。
  (7)结蜡易造成对杆管偏磨。
  二、结蜡因素
  原油生产过程中的清防蜡一直是困扰油田正常生产的技术难题。在通常情况下采用的是机械清蜡,热洗清蜡,化学清防蜡和磁防蜡技术等,均存在作业频繁、费用大、影响产量和有污染等缺陷。
  (1)原油的性质及含蜡量
  (2)原油中胶质、沥青质
  (3)压力和油气比
  (4)原油中的水和杂质
  (5)液流速度、表面粗糙度及表面活性
  三、电磁防蜡技术原理及应用
  (1)原理。电磁防蜡器由电源变换和电磁变换两部分组成,经电源变换部分变换后,给设备的电磁转换部分直接供电,电磁转换部分将电能变换成变化的电磁场,电磁变换过程中会释放出一小部分磁力,作为传输源,电磁场可以在管线内向远处延伸,电磁场作用于流体后,可改变分子排列结构,使杂乱的分子团变成极化的稳定的分子团,使石蜡分子电中性化,使它失去脱离溶液而析出的能力,从而达到防蜡的目的。见图1和图2。
  图1未安装电磁防蜡器图2安装电磁防蜡器
  从图1和图2的对比中,我们可以很容易的看出其作用前后的分子排列的改变。从而防止其从溶液中析出,堆积在管子的表面,使它失去脱离溶液而伏着油管内壁的能力。使石蜡分子悬浮在石油中,不易析出,达到防蜡的目的。由图1和图2可知,安装电磁防蜡器后,并不会改变原油中原有的成分,不会发生质的变化,所以也不存在任何负作用,相反会降低粘度增强流动性,更有利于通过管线输送,流体中不存在线圈,磁体等器件,对流体不存在障碍,没有运动的部件,流体的流动不受阻,通电即可进入工作状态。技术标准:国家标准:GB8898-2001;电源输入电压:AC380V,50HZ;电源箱输出电流:0-5A,整机功耗:300W,压力:2.5Mpa。
  (2)应用。A井,电磁防蜡器安装在生产闸门与井口集装阀之间,通过电源线接电后开始工作。电源转换部分,通过采用模块化设计,把交流电转化为直流电,四周用硅胶进行密封,达到防潮防水功能,采用的是不锈钢外壳,可长期在室外环境工作。电磁转换部分,电磁转换部分安装在油井出口处通过法兰与输油管线相连,电磁变换过程中会释放出一小部分磁力,作为传输源,电磁场可以在管线内向远处延伸,改变分子排列结构,使石蜡分子电中性化,使它失去脱离溶液而析出的能力,从而达到防蜡的目的。以A井为例,来分析该电磁防蜡器在应用前后的对比情况。见表1。
  在制定热洗周期时,以工技大队下发的标准为原则,该井产液量为41.5t/d,产油量为1.3t/d,含水96.9%,以标准制定则为120d。2008年4月14日安装电磁防磁器并投入使用,到目前2008年11月14日,共生产了7个月210d,超热洗周期90d。按工技大队制定的热洗周期标准,以下五项指标如有变化时,该井需进行热洗。若曲线五项指标中,任意三项变化达到如下要求,可确定热洗周期。①产液量下降10%以上;②上电流上升1.12倍以上;③沉没度上升100m以上;④上载荷上升5%以上(未动管柱);⑤下载荷下降3%以下(未动管柱);我们对这五项指标进行分析对比,检查五项指标的变化情况,见表2。
  ①产液量下降10%以上:自2008年4月产液量为49.15t,下降到2008年7月份的42.19t,产液量下降超过10%以上,达到热洗要求。②上电流上升1.12倍以上:自2008年4月上电流为50A,到2008年7月份的51A,自2008年8月上电流为46A,到2008年10月份的39A,(2008年8月份检换小作业),上电流未上升到1.12倍以上,未达到热洗要求。③沉没度上升100m以上:自2008年4月沉没度119m,到2008年10月份的194,(2008年8月份检换小作业),沉没度未上升超过100m以下,未达到热洗要求。④上载荷上升5%以上(未动管柱)。⑤下载荷下降3%以下(未动管柱)。
  表3是该井的载荷曲线表,其中上载荷自2008年4月份到7月份,载荷由75.7KN,到2008年8月份73.65KN,载荷较平稳,变化不大,没有超过5%以上,未达到热洗要求。8月份作业完之后,载荷由65.78KN下降到11月份56.17KN,未达到洗井要求。下载荷自2008年4月份到7月份,载荷由27.62KN,到2008年8月份32.35KN,载荷较平稳,变化不大,没有超过3%以上,未达到热洗要求。8月份作业完之后,载荷由32.71KN下降到11月份25.5KN,达到洗井要求。某队安装了10口抽油机,这10口抽油机平均洗井周期为90d,这六个月应该每口井热洗两遍,某转油站的热洗泵为75KW,每口井的热洗时间平均为6小时,这10口井这六个月需消耗电能为:10口×75KW×6H×2次=9000KW.H。安装电磁防蜡器后这10口井这六个月的耗电量为10口×3度×180天=5400KW.H,因此,如按能耗情况对比来看,运行电磁防蜡器大大节省了电量。
  四、论文结束语
  应用电磁防蜡器以后,电流变化不明显,产液量变化不大,载荷平稳,说明该电磁防蜡器应用的效果非常好,达到延长洗井周期,有的井甚至达到了降载荷的效果,降低结蜡周期的目的。
  参考文献:
  [1]罗英俊,万仁溥.采油技术手册[M].北京:石油工业出版社,2005.
  

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